纵横钢铁炼铁厂铁运车间多措并举增效降本
近日,纵横钢铁炼铁厂铁运车间紧跟公司降本增效步伐,通过强化宣传教育、实施精细管理、倡导修旧利废、推进小改小革等系列举措,努力将降本增效、持续改善工作落到实处。
一是强化宣传教育。车间利用班前班后会,进一步深化“形势、责任、任务、目标”宣讲,及时把当前严峻形势和降本增效具体要求传达到每位员工。号召全员直面困难挑战,坚定必胜信心,切实把压力和责任转化为脚踏实地尽职尽责的动力,用实际行动助力打赢降本增效攻坚战。
二是实施精细管理。合理优化机车运行线路,组织好对车、排车、过磅等各环节,避免机车反复转轨,提高作业效率,杜绝无功作业。加强机车司机专业知识培训,改变以往陋习,避免闸瓦的非正常磨损,延长闸瓦使用周期。机车更换下来的废机油,统一回收、存放,用于铁运线路螺栓、扣件的涂油防锈处理,以及铁路道岔、滑床板的润滑保养。此举,每月可节省30斤装柴机油72桶,每桶183.52元,节约1.32万元,年节约15.84万元。同时,加大设备点巡检,做到发现隐患及时处理,确保设备正常运行。
三是倡导修旧利废。机车及铁路下线的废旧零部件进行集中收集,坚持能修则修,严控换新数量。损坏的道口扬声器可进行拼凑组装,不能拼凑的,利用废弃的元器件进行替换。每年可重组10余个扬声器,节约购新成本4700多元。道口杆由六节组成,被车辆撞坏后通常直接换新。维修人员将损坏的接口处重新打磨,用槽钢制作成连接夹板,道口杆损坏后只需更换一部分即可。结合以往数据,每年更换20根左右,此项年节约购新成本4.96万元。
四是推进小改小革。通过开展技术攻关,化解设备难题。道口监控室所有电源直接与主控室电源屏连接。当道口监控室设备超过额定电流时,主控室电源屏总开关便会跳闸,不但问题查找起来难度较大,而且还会导致全部铁路线信号机、道岔转辙机瘫痪,影响机车安全运行。为解决这一难题,车间负责人与技术人员集思广益,并经模拟实验,利用高炉检修时间,在电源屏控制线路并联一个32A的空气开关。当道口监控室设备再次过载时,空气开关首先断开,有效解决了电源总开关跳闸的难题。
工贵其久,业贵其专。下一步,铁运车间将继续秉承公司“节能降耗、降本增效”的发展理念,在“降”字上下功夫,在“增”字上做文章,以更加务实有效的举措,持续深挖降本增效潜力。